Trinidad e Tobago
Press Release

Resultados de testes do poço Casacadura

Bnamericas

Comunicado da Touchstone Exploration

O conteúdo abaixo foi traduzido automaticamente.

CALGARY, ALBERTA (11 de novembro de 2024) - A Touchstone Exploration Inc. ("Touchstone", "nós", "nosso" ou a "Empresa") (TSX, LSE: TXP) anuncia a conclusão dos testes de poços Cascadura-2ST1 e Cascadura-3ST1.

Destaques

· Poço Cascadura-2ST1: durante um teste estendido de 48 horas, o Cascadura-2ST1 produziu uma taxa média de aproximadamente 4.950 boe/d, consistindo em 26,4 MMcf/d de gás natural e 547 bbls/d de LGNs.

· Análise de Fluidos para Cascadura-2ST1: a análise inicial de campo mostra a presença de gás natural rico em líquidos sem água produzida, semelhante às características do poço Cascadura-1ST1.

· Poço Cascadura-3ST1: durante um período de teste de 68 horas, Cascadura-3ST1 atingiu uma taxa média de produção de aproximadamente 1.100 boe/d, incluindo 786 bbls/d de petróleo bruto e 1,9 MMcf/d de gás natural.

· Análise de fluidos para Cascadura-3ST1: avaliações de campo indicam petróleo bruto de gravidade API média com um corte de água de 2%, juntamente com gás natural rico em líquidos.

· Status da produção: o poço Cascadura-2ST1 está atualmente em produção contínua para a unidade de processamento de gás natural de Cascadura, e o poço Cascadura-3ST1 está programado para iniciar a produção permanente nos próximos dois dias.

Paul R. Baay, Presidente e Diretor Executivo, comentou:

"Esses resultados encorajadores de testes de poços não apenas validam nossos modelos geológicos, mas também ressaltam o potencial do campo de Cascadura. Com infraestrutura crítica instalada entre os poços, estamos bem posicionados para perfurar poços adicionais para desenvolver ainda mais o campo.

Os resultados do teste do poço Cascadura-2ST1 são semelhantes aos do Cascadura-1ST1, e o poço está localizado no limite de nossa reserva de reservas. Os resultados do teste do poço Cascadura-3ST1 são excepcionalmente promissores, pois desbloqueiam uma nova exploração de petróleo e gás natural no lado leste da Falha C, estendendo-se até o bloco Rio Claro recentemente adquirido. Em uma base equivalente por barril, o petróleo atualmente gera quase cinco vezes a receita do gás natural e, com royalties de 12,5% no bloco e despesas operacionais previstas abaixo de nossa média corporativa, a exploração oferece fortes capacidades de geração de fluxo de caixa.

Juntos, esses poços representam um aumento material em nossa produção básica, reforçam nossa estratégia de desenvolvimento e abrem as portas para uma nova exploração de petróleo."

Teste Cascadura-2ST1

Os testes de produção de Cascadura-2ST1 começaram em 2 de novembro de 2024, com testes de fluxo abrangendo um total de 82 horas, compostos por um período de fluxo de limpeza inicial, seguido por um período de fechamento inicial e um teste de taxa de quatro etapas, incluindo um teste de fluxo estendido de 48 horas. Toda a produção acumulada durante os testes de poço foi processada para vendas na instalação de processamento de gás natural de Cascadura.

Durante a porção estendida de 48 horas do teste de fluxo, o poço produziu a uma taxa média de aproximadamente 4.950 boe/d (89 por cento de gás natural), incluindo 26,4 MMcf/d de gás natural e uma estimativa de 547 bbls/d de NGLs. A pressão de fluxo do fundo do poço durante esta fase do teste teve uma média de 3.497 psi através de um choke de 64 por cento, representando uma redução de pressão do reservatório de 15 por cento.

Durante os testes, Cascadura-2ST1 produziu NGLs de gravidade API de 44 graus em uma proporção média de aproximadamente 21 barris de NGLs por MMcf de gás natural produzido. A análise de campo do gás produzido indicou gás natural rico em líquidos. Testes adicionais de amostras de fluidos serão conduzidos para avaliar com precisão a composição do gás natural e dos líquidos associados, bem como o comportamento de fase dos fluidos dentro do reservatório.

O poço foi fechado para uma pesquisa de aumento de pressão entre 6 e 9 de novembro de 2024, com análises adicionais a serem conduzidas para identificar a continuidade do reservatório.

Em 9 de novembro de 2024, o poço Cascadura-2ST1 foi colocado em produção contínua a uma taxa inicial de gás natural com restrição de estrangulamento de aproximadamente 20 MMcf/d e NGLs associados. Essa configuração de estrangulamento inicial foi selecionada com base na análise de teste de poço e foi projetada para maximizar a recuperação final de gás natural e NGLs dessa seção do reservatório, garantindo desempenho ideal a longo prazo.

Teste Cascadura-3ST1

Os testes de fluxo de Cascadura-3ST1 começaram em 6 de novembro de 2024, com toda a produção acumulada durante os testes processada para vendas na unidade de processamento de gás natural de Cascadura.

Durante o teste de fluxo de 68 horas, o poço produziu a uma taxa média de aproximadamente 1.100 boe/d (71 por cento de óleo), incluindo uma estimativa de 786 bbls/d de óleo e 1,9 MMcf/d de gás natural. A pressão de fluxo da cabeça do poço durante o teste de fluxo teve uma média de 1.122 psi através de ajustes de choke de 25 por cento a 35 por cento, representando uma redução de pressão da cabeça do poço de 65 por cento.

Durante os testes, Cascadura-3ST1 produziu óleo de gravidade API de 29 graus com um corte de água de 2 por cento, bem como gás natural rico em líquidos. Testes adicionais de amostras de fluidos serão conduzidos para avaliar com precisão as composições de líquidos e gás natural.

O poço está atualmente fechado para uma pesquisa de aumento de pressão com análises adicionais a serem conduzidas para identificar parâmetros do reservatório e desempenho do reservatório de fundo de poço. A Touchstone pretende colocar o Cascadura-3ST1 em produção contínua nos próximos dois dias a uma taxa inicial restrita de estrangulamento de aproximadamente 600 a 700 bbls/d de óleo para otimizar o potencial de produção de longo prazo do poço.

Os registros de wireline de poço aberto Cascadura-3ST1 também indicam uma areia adicional não perfurada com mais de 24 pés de pagamento líquido de hidrocarboneto. Essa areia está localizada em profundidades entre 5.816 a 5.840 pés no poço, a montante da zona de produção atual. Dados os fortes resultados de teste de fluxo do poço, esse intervalo oferece uma potencial oportunidade de desenvolvimento futuro para a empresa buscar.

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